以下是一些关于 PTFE-MBR膜降低能耗的成功案例:
案例一:某工业废水处理厂
该厂原先采用传统的 MBR 膜处理工业废水,能耗较高。后来引入了 PTFE-MBR膜,并进行了一系列优化措施。
1. 优化曝气系统:
- 安装了先进的曝气控制系统,根据实时监测的水质和膜污染情况自动调整曝气强度和频率。例如,当膜污染较轻时,降低曝气强度,减少能耗;当膜污染加重时,适当提高曝气强度以防止膜堵塞。
- 采用微孔曝气器代替传统曝气方式,提高了氧转移效率,降低了曝气能耗。同时,合理布置曝气器的位置,确保曝气均匀,减少局部过度曝气的情况。
2. 精确控制膜通量:
- 通过安装在线监测设备,实时监测膜通量和跨膜压差。根据监测数据,调整抽吸泵的运行频率,使膜通量保持在一个合理的范围内,既保证了处理效果,又降低了能耗。
- 制定了科学的膜清洗计划,根据膜污染的程度和类型,选择合适的清洗方法和时机。定期清洗膜组件,保持膜的良好性能,减少因膜污染导致的能耗增加。
3. 结果:经过这些优化措施,该厂的能耗降低了约 30%,同时废水处理效果稳定达标,大大降低了运行成本。
案例二:某城市污水处理厂
1. 膜组件优化:
- 对 PTFE-MBR膜组件进行了重新设计,采用了更紧凑的结构和更合理的流道设计。这样不仅减少了膜组件的体积和占地面积,还降低了水流在膜组件内的阻力,从而减少了能耗。
- 在膜表面进行了特殊的亲水性处理,提高了膜的透水性能,降低了过滤阻力。同时,选择了合适的膜孔径分布,在保证处理效果的前提下,降低了能耗。
2. 运行管理优化:
- 加强了对操作人员的培训,提高了他们对系统的操作和管理水平。制定了严格的操作规程和维护计划,确保系统的稳定运行。
- 建立了能耗监测和分析系统,定期对能耗数据进行分析,找出能耗高的环节和原因,并及时采取措施进行改进。
3. 结果:该厂通过这些措施,成功降低了 PTFE-MBR膜系统的能耗约 25%,同时提高了系统的可靠性和稳定性,为城市污水处理提供了高效、节能的解决方案。