以下是一些 PTFE-MBR膜清洗的成功案例:
案例一:某制药厂废水处理
1. 项目背景:该制药厂主要生产抗生素等药品,废水成分复杂,含有高浓度的有机物、悬浮物和残留药物成分。其采用的 PTFE-MBR膜系统在运行一段时间后,膜通量明显下降,跨膜压差升高,严重影响了废水处理效率。
2. 清洗过程:
- 首先进行了物理清洗,采用反冲洗和空气擦洗相结合的方式,去除膜表面的部分污泥和松散的污染物。反冲洗压力控制在 0.2MPa,持续时间为 5 分钟,每 2 天进行一次反冲洗。空气擦洗的曝气量为每立方米膜组件 1.2 立方米/分钟,每天进行一次,每次持续 30 分钟。
- 物理清洗后,膜通量和跨膜压差有所改善,但仍未达到理想状态。接着进行化学清洗,根据废水的特性,选择了氢氧化钠和次氯酸钠的混合溶液作为清洗剂。先将膜组件浸泡在 1%的氢氧化钠溶液中,加热至 40℃,浸泡时间为 2 小时,然后用清水冲洗至 pH 值接近中性。再将膜组件浸泡在 0.5%的次氯酸钠溶液中,同样加热至 40℃,浸泡时间为 1.5 小时,最后用清水彻底冲洗。
3. 清洗效果:清洗后,膜通量恢复到初始通量的 85%以上,跨膜压差下降到正常运行范围以内。废水处理系统的出水水质也得到了显著改善,悬浮物去除率达到 95%以上,COD 去除率达到 80%以上,满足了环保排放标准和企业的回用要求。该制药厂的废水处理系统得以稳定运行,大大降低了运营成本和环境风险。
案例二:某食品加工厂废水处理
1. 项目背景:食品加工厂的废水含有大量的油脂、蛋白质、淀粉等有机物,容易导致 PTFE-MBR膜污染。随着运行时间的延长,膜通量下降到初始通量的 40%左右,跨膜压差高达 50kPa,严重影响了废水处理效果。
2. 清洗过程:
- 先进行了水力清洗,通过加大进水量和提高压力,对膜表面进行冲洗,去除部分附着的污染物。进水量增加到设计流量的 1.5 倍,压力提高到 0.3MPa,持续冲洗 10 分钟,每天进行一次。
- 水力清洗后,进行化学清洗。由于废水主要是有机物污染,选择了 2%的柠檬酸溶液作为清洗剂。将膜组件浸泡在柠檬酸溶液中,加热至 35℃,浸泡时间为 1.5 小时。浸泡过程中进行搅拌,使清洗剂与膜表面充分接触。清洗后用清水冲洗至 pH 值为 5 - 6。
3. 清洗效果:清洗后,膜通量恢复到初始通量的 80%左右,跨膜压差下降到 30kPa 以下。废水处理系统的出水水质稳定,达到了国家规定的排放标准。该食品加工厂通过及时清洗膜组件,保证了废水处理系统的高效运行,减少了对环境的污染,同时也降低了生产成本。
案例三:某印染厂废水处理
1. 项目背景:印染厂废水具有高色度、高有机物含量和高悬浮物的特点,对 PTFE-MBR膜的污染非常严重。在运行一段时间后,膜通量下降到初始通量的 30%以下,跨膜压差高达 60kPa,废水处理系统几乎无法正常运行。
2. 清洗过程:
- 首先采用超声波清洗的方法,将膜组件放入超声波清洗槽中,使用频率为 40kHz 的超声波进行清洗,清洗时间为 1 小时。超声波清洗可以有效地去除膜表面和孔内的顽固污染物。
- 超声波清洗后,进行化学清洗。根据印染废水的特性,选择了盐酸和氢氧化钠交替清洗的方法。先将膜组件浸泡在 1%的盐酸溶液中,加热至 35℃,浸泡时间为 1 小时,然后用清水冲洗至 pH 值为 6 - 7。接着将膜组件浸泡在 1.5%的氢氧化钠溶液中,同样加热至 35℃,浸泡时间为 1.5 小时,最后用清水彻底冲洗。
3. 清洗效果:清洗后,膜通量恢复到初始通量的 75%以上,跨膜压差下降到 40kPa 以下。废水处理系统的出水水质明显改善,色度去除率达到 90%以上,COD 去除率达到 70%以上。该印染厂通过有效的膜清洗,实现了废水的达标排放,同时也延长了膜的使用寿命,降低了设备更换成本。